9月19日,南方電網超高壓公司發出通知,就做好直流工程最后斷路器保護功能隱患治理和風險防控工作進行部署,提出相關工作要求。這標志著,經過數月奮戰,南網超高壓公司直流技術攻關再次取得突破,及時發現了4處可能導致直流單雙極閉鎖的隱患和風險,制定出相應防控措施,攻克了直流工程最后斷路器保護功能驗證重大技術難題,在直流輸電領域填補了行業空白,具有開創性意義。
最后斷路器保護功能隱患,是影響直流安全運行的又一大頑疾
2015年12月18日,興安直流寶安換流站交流站控“最后斷路器”保護誤出口導致極2閉鎖,經核查,導致閉鎖的原因為廠家編制交流站控程序時信號關聯錯誤。此前的2014年5月18日,興安直流也曾發生由于交流站控程序“最后斷路器”邏輯錯誤導致的雙極閉鎖。
這兩起事件暴露了該功能邏輯在廠內程序編制、廠內試驗、FPT(功能性能)試驗、現場分系統調試和系統調試階段都未能充分驗證,驗收和運維階段又難以發現等問題,成為了近兩年來制約直流安全穩定運行的又一大頑疾,被網公司列為重點隱患進行督辦。
自2015年寶安換流站極2閉鎖事件發生以來,南網超高壓公司設備部組織各直流局、修試中心和相關設備廠家,通過邏輯程序梳理、信號配置點位核對、仿真平臺驗證和現場回路傳動等方式,積極推進在運和新建直流工程最后斷路器保護功能隱患排查治理工作。
多措并舉,攻克驗證技術難題;開展拉網式隱患排查,完成5000余項仿真試驗項目
“為防止過電壓損壞直流設備,公司各回直流工程在交流站控中均設置了最后斷路器保護功能”,南網超高壓公司設備部直流科陳潛介紹,該功能需要判別交流場所有開關、線路以及交流濾波器大組的運行狀態,軟件規模龐大,軟件邏輯異常復雜。如寶安換流站交流站控程序就包含16萬行程序代碼,人工逐條進行核對非常困難;其對應的交流場所有開關狀態就超過200萬種不同的組合,在現場采取分合開關的方式進行全面驗證根本不可能。
但是,不進行驗證就無法解決問題。針對最后斷路器功能未經充分驗證的隱患,超高壓公司設備部精心組織成立了專項攻關工作組。攻關組面對該問題技術上的高度復雜性,不畏困難,想方設法,逐步推進解決問題。
針對現場全面驗證無法實現的問題,攻關組先后召開13次技術討論會,梳理了西門子、許繼、南瑞和四方等4家廠家的技術路線,針對最后斷路器保護功能實現方式、實現邏輯以及信號回路3大環節,制定了包括程序梳理核查、仿真平臺驗證和現場回路驗證等驗證技術方案,提出了新建直流工程該保護功能驗收需注意的事項,采取分環節、重點核對邏輯和信號等措施對在運和新建直流工程開展驗證,先后投入人力130余人次,歷時270余天,開展了280個設備間隔回路傳動、550頁站控軟件程序核對等工作,完成5000余項仿真試驗項目,測試信號約7000個,對各回直流最后斷路器保護功能進行拉網式隱患排查。
只要功夫深,鐵杵磨成針。經排查驗證,發現了較為隱蔽的高肇直流、興安直流交流母線分裂運行保護邏輯不合理,牛從直流、金中直流特殊工況下最后斷路器狀態不識別等4處可能導致直流單極閉鎖甚至雙極閉鎖的隱患和風險,取得重大技術突破。
目前,南網超高壓公司已經協調相關廠家提出了直流軟件優化完善方案,將陸續結合各直流系統年度檢修完成現場實施,并督促南瑞繼保公司在滇西北直流工程中同步實施優化,以消除上述可能導致最后斷路器保護功能誤動的隱患,為公司直流輸電系統的安全穩定運行保駕護航。
南網超高壓直流技術攻關再次取得突破來源: 中國電力報 日期:16.09.27 南網超高壓攻克最后斷路器保護功能驗證重大技術難題
發現4處可能導致直流單雙極閉鎖的隱患和風險,填補行業空白
中電新聞網訊 通訊員 陳云亭 陳潛報道 9月19日,南方電網超高壓公司發出通知,就做好直流工程最后斷路器保護功能隱患治理和風險防控工作進行部署,提出相關工作要求。這標志著,經過數月奮戰,南網超高壓公司直流技術攻關再次取得突破,及時發現了4處可能導致直流單雙極閉鎖的隱患和風險,制定出相應防控措施,攻克了直流工程最后斷路器保護功能驗證重大技術難題,在直流輸電領域填補了行業空白,具有開創性意義。
最后斷路器保護功能隱患,是影響直流安全運行的又一大頑疾
2015年12月18日,興安直流寶安換流站交流站控“最后斷路器”保護誤出口導致極2閉鎖,經核查,導致閉鎖的原因為廠家編制交流站控程序時信號關聯錯誤。此前的2014年5月18日,興安直流也曾發生由于交流站控程序“最后斷路器”邏輯錯誤導致的雙極閉鎖。
這兩起事件暴露了該功能邏輯在廠內程序編制、廠內試驗、FPT(功能性能)試驗、現場分系統調試和系統調試階段都未能充分驗證,驗收和運維階段又難以發現等問題,成為了近兩年來制約直流安全穩定運行的又一大頑疾,被網公司列為重點隱患進行督辦。
自2015年寶安換流站極2閉鎖事件發生以來,南網超高壓公司設備部組織各直流局、修試中心和相關設備廠家,通過邏輯程序梳理、信號配置點位核對、仿真平臺驗證和現場回路傳動等方式,積極推進在運和新建直流工程最后斷路器保護功能隱患排查治理工作。
多措并舉,攻克驗證技術難題;開展拉網式隱患排查,完成5000余項仿真試驗項目
“為防止過電壓損壞直流設備,公司各回直流工程在交流站控中均設置了最后斷路器保護功能”,南網超高壓公司設備部直流科陳潛介紹,該功能需要判別交流場所有開關、線路以及交流濾波器大組的運行狀態,軟件規模龐大,軟件邏輯異常復雜。如寶安換流站交流站控程序就包含16萬行程序代碼,人工逐條進行核對非常困難;其對應的交流場所有開關狀態就超過200萬種不同的組合,在現場采取分合開關的方式進行全面驗證根本不可能。
但是,不進行驗證就無法解決問題。針對最后斷路器功能未經充分驗證的隱患,超高壓公司設備部精心組織成立了專項攻關工作組。攻關組面對該問題技術上的高度復雜性,不畏困難,想方設法,逐步推進解決問題。
針對現場全面驗證無法實現的問題,攻關組先后召開13次技術討論會,梳理了西門子、許繼、南瑞和四方等4家廠家的技術路線,針對最后斷路器保護功能實現方式、實現邏輯以及信號回路3大環節,制定了包括程序梳理核查、仿真平臺驗證和現場回路驗證等驗證技術方案,提出了新建直流工程該保護功能驗收需注意的事項,采取分環節、重點核對邏輯和信號等措施對在運和新建直流工程開展驗證,先后投入人力130余人次,歷時270余天,開展了280個設備間隔回路傳動、550頁站控軟件程序核對等工作,完成5000余項仿真試驗項目,測試信號約7000個,對各回直流最后斷路器保護功能進行拉網式隱患排查。
只要功夫深,鐵杵磨成針。經排查驗證,發現了較為隱蔽的高肇直流、興安直流交流母線分裂運行保護邏輯不合理,牛從直流、金中直流特殊工況下最后斷路器狀態不識別等4處可能導致直流單極閉鎖甚至雙極閉鎖的隱患和風險,取得重大技術突破。
目前,南網超高壓公司已經協調相關廠家提出了直流軟件優化完善方案,將陸續結合各直流系統年度檢修完成現場實施,并督促南瑞繼保公司在滇西北直流工程中同步實施優化,以消除上述可能導致最后斷路器保護功能誤動的隱患,為公司直流輸電系統的安全穩定運行保駕護航。
責任編輯: 張磊