記者9月1日獲悉,長慶油田采油九廠創建的“成熟探區立體勘探效益建產”管理新模式,前期通過系統優化,有效降低鉆井綜合成本5%,工作量完成率達100%,探井成功率達75%,儲量動用率達90%,鉆井周期平均減少6天以上,井下作業質量不斷提高,管理水平進一步提升,多項技術指標創歷史新高。
今年以來,長慶油田采油九廠面對增儲空間受限、探明儲量動用殆盡、新增儲量品位低劣的嚴峻生產形勢,堅持“勘探開發一體化”理念,突出“精細合規管理、提質挖潛增效”兩項主題,緊盯“提單產、提時率、控投資”三大目標,精細地質研究、持續部署優化,嚴格全過程控制,針對老油田、老區塊重點開展每口井的評價挖潛工程,力爭在低油價下實現增儲、增產、增效一體化;對全廠低產低效井系統進行綜合治理和有效提升,通過提高采收率降低老油田遞減。
經過今年不斷探索和總結,采油九廠創建了低油價下“立體勘探效益建產”管理新模式。目前共實施探評井84口、重點骨架井67口,復查老井3000余井次,三疊系深層動用非主力層系1個,新發現整裝連片油藏2個。形成的一體化模式加快了勘探開發節奏,縮短了儲產轉換周期,降低了整體投資成本,全廠鉆井成本比計劃下降了5%。
同時,采油九廠面對油田開發矛盾的多樣性,積極推廣新工藝、新技術,實現油藏改造多樣化;立足油藏實際開發需求,充分消化吸收各項科研成果,加強各類技術成果的橫向轉化,形成了新層系突破優先、中淺層發現優先、效益建產優先的“三優先”油藏治理機制。
目前,采油九廠吳起和彭陽油區勘探取得重要成果,初步形成10萬噸級的規模建產區及連片富集油藏區塊,落實了500萬噸以上的效益儲量。
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